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WOES智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)在山東某制藥股份有限公司應(yīng)用實(shí)例
發(fā)布時(shí)間 : 2023-04-20 來(lái)源 : 瀏覽量 :

山東某制藥股份有限公司,是國(guó)內(nèi)重要的抗感染類、中樞神經(jīng)類、激素類、心腦血管類藥物生產(chǎn)企業(yè),主要生產(chǎn)化學(xué)原料藥、醫(yī)藥制劑、化工原料、化工防腐設(shè)備、制藥設(shè)備、醫(yī)藥包裝材料等。年產(chǎn)化學(xué)原料藥近1.5萬(wàn)噸,片劑、膠囊、針劑生產(chǎn)能力分別達(dá)50億片、3億粒、2億支;

在生產(chǎn)工藝、安全環(huán)保、節(jié)能減排技術(shù)均屬國(guó)內(nèi)較先進(jìn)水平。但企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)管理者仍在探尋通過信息化管理來(lái)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的途徑。

在了解到用戶此項(xiàng)需求后,我司組建技術(shù)專家團(tuán)隊(duì)前往現(xiàn)場(chǎng)開展實(shí)地調(diào)研,為提高企業(yè)能源管理信息化、自動(dòng)化、智能化水平,實(shí)現(xiàn)全面節(jié)能降耗,定制了一套智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)解決方案。

通過智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)從設(shè)備運(yùn)行優(yōu)化、工藝管控優(yōu)化、管理策略優(yōu)化三個(gè)層面對(duì)該企業(yè)提供全方位節(jié)能改進(jìn)措施。在企業(yè)根據(jù)提出的改進(jìn)措施完成節(jié)能改造后,帶來(lái)了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)利用我司節(jié)能系統(tǒng)提高了該企業(yè)的能源管理信息化和生產(chǎn)精細(xì)化管理水平。

01設(shè)備運(yùn)行優(yōu)化節(jié)能

電動(dòng)機(jī)組合運(yùn)行優(yōu)化

1、1#、2#高壓電機(jī)額定功率均為630kw,通過系統(tǒng)負(fù)荷分析功能發(fā)現(xiàn),實(shí)際平均運(yùn)行功率1#是628kW,2#是674kW,1#高壓電機(jī)基本在額定功率下運(yùn)行,2#高壓電機(jī)運(yùn)行功率高于額定功率44kW左右,長(zhǎng)期超負(fù)荷運(yùn)行。在同樣滿足生產(chǎn)需求的情況下,1#電機(jī)和2#電機(jī)平均運(yùn)行功率差距50kW左右,2#電機(jī)運(yùn)行功率過高,增加了設(shè)備運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)又產(chǎn)生過多能耗,通過指導(dǎo)用戶對(duì)2#電機(jī)進(jìn)行維修保養(yǎng),電機(jī)恢復(fù)正常運(yùn)行,一年節(jié)約電費(fèi)21.9萬(wàn)元左右。

2、制冷機(jī)-16度設(shè)備有高負(fù)荷運(yùn)行、低負(fù)荷運(yùn)行兩種模式,通過系統(tǒng)負(fù)荷分析功能分析-16度的5臺(tái)制冷機(jī)數(shù)據(jù),制冷狀態(tài)運(yùn)行下,2#制冷機(jī)運(yùn)行狀態(tài)最優(yōu);恒溫運(yùn)行狀態(tài)下,3#制冷機(jī)運(yùn)行狀態(tài)最優(yōu);其中4#制冷機(jī)運(yùn)行狀態(tài)整體較差。通過建議用戶優(yōu)先組合使用2#,3#制冷機(jī),同時(shí)重點(diǎn)對(duì)1#、4#、5#制冷機(jī)進(jìn)行維修保養(yǎng),降低其制冷功率,一年節(jié)約電費(fèi)15萬(wàn)左右。

3、制冷機(jī)-10度有5臺(tái)設(shè)備,有制冷、恒溫運(yùn)行兩種模式,通過系統(tǒng)負(fù)荷分析功能發(fā)現(xiàn)除4#制冷機(jī)正常運(yùn)行外,3#制冷機(jī)運(yùn)行功率較低。2#、5#制冷機(jī)運(yùn)行功率較高。推薦用戶使用1#,3#制冷機(jī),同時(shí)需對(duì)2#、5#制冷機(jī)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),降低運(yùn)行功率,提高了運(yùn)行效率,每年節(jié)約電費(fèi)6萬(wàn)左右。

02管理策略優(yōu)化節(jié)能

跑冒滴漏管控節(jié)能

通過報(bào)警功能對(duì)重要設(shè)備硫酸銨離心機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)的分析,設(shè)置超限報(bào)警,及時(shí)發(fā)現(xiàn)硫酸銨離心機(jī)運(yùn)行超限情況,調(diào)整硫酸銨離心機(jī)到正常運(yùn)行狀態(tài),保證能源合理利用和設(shè)備正常運(yùn)行的情況下安全生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)年節(jié)能效益5萬(wàn)元。

通過能源平衡分析功能,對(duì)電、水、蒸汽進(jìn)行能源的分級(jí),查看不同能源級(jí)的數(shù)據(jù),通過上下級(jí)的能源平衡,偏差查看能源利用率、損耗情況、跑冒滴漏情況,已發(fā)現(xiàn)二車間軟水存在跑冒滴漏情況,對(duì)水管進(jìn)行檢修后,實(shí)現(xiàn)節(jié)能效益8萬(wàn)左右。

03非節(jié)能價(jià)值體現(xiàn)

系統(tǒng)不僅在節(jié)能方面有顯著的效果,還為用戶帶來(lái)管理、效率、安全等非節(jié)能價(jià)值方面收益。

管理方面:1、通過對(duì)總開關(guān)站、硫酸銨站、制冷劑站電、水、蒸汽能耗統(tǒng)計(jì)分析,為生產(chǎn)管理和考核提供了分析依據(jù)。2、生產(chǎn)管理人員通過近期歷史數(shù)據(jù)查看蒸汽每天流量情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)蒸汽使用異常,及時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整,減少異常情況的持續(xù)時(shí)間。

效率方面:系統(tǒng)上線運(yùn)行后解決了生產(chǎn)上對(duì)電能、水、蒸汽數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人工抄表工作量大的問題,尤其是水表的分布特別分散,廠區(qū)也大,每次單是水的抄表就需要耗費(fèi)2個(gè)小時(shí),系統(tǒng)上線抄表的頻次由原來(lái)的每月一次提高到每15分鐘一次,對(duì)于生產(chǎn)分析提供了更為精細(xì)的數(shù)據(jù)源。

安全方面:系統(tǒng)上線運(yùn)行后為設(shè)備部管理設(shè)備運(yùn)行安全,保障生產(chǎn)起到了非常大的作用。硫酸銨站的高壓電機(jī)變頻控制,系統(tǒng)報(bào)警發(fā)現(xiàn)高壓電機(jī)電流不平衡,客戶檢查后發(fā)現(xiàn)變頻B相可控硅阻值不在正常范圍,更換后高壓電機(jī)運(yùn)行正常運(yùn)行,從而避免其它可控硅損壞,減少了配件損失。

04總結(jié)

該節(jié)能系統(tǒng)項(xiàng)目已在現(xiàn)場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行4年多,通過設(shè)備運(yùn)行優(yōu)化節(jié)能、管理策略優(yōu)化節(jié)能、分析診斷等節(jié)能措施,預(yù)估每年節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益56萬(wàn)元左右,并通過遠(yuǎn)程平臺(tái)為企業(yè)的系統(tǒng)運(yùn)行提供了持續(xù)的節(jié)能服務(wù)。




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